問題點
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解決方案
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1、五金外殼及五金底片與塑膠機身在四個圓角處間隙大
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修改塑膠機身模具將四個圓角處加膠
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2、五金件拉絲刮花
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生產(chǎn)裝配控制好
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3、塑膠大身縮水較上次有很大改善,但仍需改善
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盡量啤塑控制,但仍會有機會有輕微縮水,期待客戶批核確認
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4、粉杯與機身及粉杯與粉杯蓋配合緊,客提出粉杯與機身裝配驗收標準為:依據(jù)手感確認,裝配及取出時允許成品機有移位現(xiàn)象。
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修改粉杯及粉杯蓋模具加大配合安全系數(shù),啤塑加以控制。
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5、豆杯旋轉(zhuǎn)時聲音與客板有差異,現(xiàn)檔位感還是比較好
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現(xiàn)塑膠件尺寸和客板一致,但頂針材料與客板不一樣。彈簧力度方面作對比調(diào)節(jié)一下。
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6、豆杯蓋力度要求按客標準(裝配后將機倒過來蓋不能掉,將豆杯蓋提起時不能將磨豆機提起)
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生產(chǎn)線上全檢互配
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7、豆杯及粉杯顏色和CBM8一致
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現(xiàn)試產(chǎn)板OK
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8、粉杯及磨盤支架不能擦油
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按客要求;磨盤支架修正螺紋處批鋒
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9、旋轉(zhuǎn)豆杯未到粗幼檔位時提前觸動豆杯安全開關(guān)
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修改安全觸動桿尺寸。
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10、粉色卡紙要放入豆杯內(nèi),客將修改其PS
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按客PS要求
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11、客要求我公司QA部于12月23號提供本次試產(chǎn)機的測試表,其中包含有空載4杯、18杯的時間、功率、噪音。要求提供5臺機的負載測試表。
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按客要求于12月23號提供測試表
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12、客要求試產(chǎn)會議記錄表于12月22號提供
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按客要求于12月22提供試產(chǎn)會議記錄表
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13、客要求提供ECM馬達裝上機身后軸突高度檢測方法
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按客要求于12月23號提供
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14、在線抽取試產(chǎn)樣板機一起空載測試結(jié)果為
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馬達
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功率/W
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噪音/Db(1米處)
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ALLWAY
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85
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81.5
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ECM
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65.4
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83.2
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